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某钼矿石选厂,矿石中除了辉钼矿外,还有黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、方铅矿、毒砂、萤石及其它脉石矿物。由于原矿品位较高,选厂按常规选矿工艺建厂并投入生产,但投产后生产指标很不理想,精矿品位仅达到17%,回收率为30%。针对这种情况,选厂在试验室进行小型试验的基础上指导选矿生产,使精矿品位和回收率大幅度提高。
1、碎矿为三段开路流程,二段破碎产品经过筛分筛上部分给到三段破碎,三段破碎后产品与筛分筛下产品一起到粉矿仓最终产品粒度小于10mm。
2、磨浮作业为阶段磨矿阶段选别作业,即矿石经过一段磨矿和分级后产品细度为-200目占60%以上,经过一次粗选(粗选浓度为30%、PH值为8.5),三次扫选,一次粗精选,粗精选精矿进入到二段分级磨矿到-200目占70%以上,经过6次精选,最终产品为钼精矿。
3、药剂添加情况。
1、矿浆浓度。通过小型试验,发现原来粗选的矿浆浓度30%是影响浮选回收率的一个主要因素,需要改进,就把它确定在48%,这样使浮选时间大大加长,对回收率的提高起到很大的作用。
2、磨矿细度。经过小型对比试验,这种矿石比较适合粗粒选矿,细度在-200目占50%比较合适,就把原来的-200目占60%,变为现在的50%。
3、药剂制度。
(1)捕收剂。经过用变压器油、柴油及其它药剂相比,用柴油好于其它药剂,辅助捕收剂BK320与柴油联合使用比用XF—3效果好,就把柴油加BK320推广到现场使用;
(2)抑制剂该矿石影响钼精矿品位的因素主要是萤石和黄铁矿,原来生产中没有添加抑制萤石的药剂,经过了几种抑制剂的对比,选中了硫酸铝作为抑制剂来抑制萤石;同时发现硫化钠对这种矿石中的黄铁矿抑制效果不怎么好,于是就用了亚硫酸钠和硫代硫酸钠与硫化钠对比,对比发现亚硫酸钠的效果远远好于其它药剂,就选亚硫酸钠作为抑制黄铁矿的药剂;
(3)调整剂原来水玻璃只添加在粗选,为了增强捕收效果,在扫选处增加了100g/t水玻璃添加地点;
(4)药剂制度变化后药剂制度表见表。
4、工艺方面。在流程考查中发现二段分级用的旋流器,分级后溢流浓度很低仅达到13%,必须改善它,所以在旋流器溢流后增加了一台倾斜浓密箱,浓缩后进入到精选的浓度达到30%,非常适合精选。
经过上述改进,各种技术条件明显好于原工艺。改进后,精矿品位为31.32%,比改进前增加了14.29%;尾矿品位为0.102%,比改进前降低0.109%;钼精矿回收率为66.44%,比改进前提高35.23%。
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